9月22日凌晨5时,西山煤电屯兰矿生产技术科科长赵永清被手机短信铃声惊醒,打开手机一看,是井下12507轨道巷顶板离层仪在线报警。他立即上报矿调度,通知正在该巷道作业的维护人员对顶板进行观察、维护。
今年年初,屯兰矿升级了顶板离层仪在线监测系统,井下16300米巷道顶板实现了在线监测、手机短信分级预警。当顶板离层值达到50毫米、80毫米、100毫米时,系统会自动给施工队干、专业科室领导、专业副总工程师、矿领导手机发送短信报警。信息化就像忠于职守的哨兵,每时每刻守护着矿井的安全。
2020年,屯兰矿准确定位,超前谋划,安排了11个专业47项重点技改项目工程,推广使用新设备、新材料、新技术、新工艺,加快自动化、信息化、智能化建设步伐。
巷道里开来“小坦克”
随着矿井开采的深入,掘进巷道运输距离越来越长。屯兰矿掘进队2000余米巷道,大件设备、材料运输完全靠人工,一辆平板车七八个人前拉后推,耗时费力还不安全。工人们也是议论纷纷:“都说机械化减人,智能化换人,现在都什么时代了,掘进运输还这么落后,难怪进尺上不去。”
听着工友们的议论,屯兰矿工程技术人员坐不住了。他们在调研中发现,井下地质钻探使用的履带式钻机,在巷道里行动灵活、进退自如,如果卸掉钻机,放上需要运输的设备,不就成为了小型运输车吗?于是,他们绘出了图纸,交付厂家进行改装。
厂家完成改装后,8月5日,屯兰矿引进了一台电动履带式运输车,试用效果非常好,解决了开掘巷道辅助运输一大难题。为了满足生产需要,该矿又引进了4台气动履带式运输车。工人们都说:“开来‘小坦克’,再也不用人拉肩扛了。”
工作面上马“大家伙”
今年6月,屯兰矿引进了一套液压支架快速安装拆除设备,全面取代了以往双速绞车直接在底板上拖拉支架的传统安拆工艺,实现了减人增效。这是该矿年初安排37项重点工程之外,新增10项重点工程中第4个重点项目。
tyh 600型液压支架调移装置主要由牵引调向平台、运输转向平台、转载平台等部件组成,与轨距为2米的38kg/m专用轨道配套使用,可折叠至最小尺寸运输,在井下安装便捷。
这套新设备全程应用于屯兰矿南翼下组煤18403综采工作面支架拆除。在施工过程中,施工人员因地制宜、自主优化设计,在运输转向平台前设计加工安装了一套辅助连车装置,只用12天便完成了155台液压支架拆除任务,比传统施工工艺提前3天完成,每班节省7人。同时还减少了传统工艺强拉硬拽对支架造成的损坏,整个18403综采工作面拆除比传统工艺节省各种费用67万元。
工人们都纷纷竖起了大拇指:“这下好了,用上新设备比以前安全多了。”安装队干部也说:“好设备比人可靠多了。”
巷道充填有了新方法
今年7月2日甲班,随着22301工作面第一道柔性网的铺设,屯兰矿高水充填项目正式进入实施阶段。
该技术采用的新型高水充填材料,是一种能在高水灰比条件下快速凝结的无机充填材料,相比较粉煤灰和混凝土膏体充填材料沿空留巷技术,具有工艺系统简单、省工省料、留巷整体稳定等优势,能有效防止瓦斯及火灾事故,提高矿井开采的安全性。
为了推广应用这一先进技术,屯兰矿安排了一名副总工程师带领7名相关方面工程技术人员,前往阳泉煤业新龙煤矿现场参观学习。经过3个多月的施工,目前已完成高水材料充填留巷290米,整个工程比传统的混凝土加粉煤灰充填节省6000万元。此项技术在山西焦煤还是第一家使用。
目前,屯兰矿47项技改重点工程已完成17项,其他各项也正在有序推进中。